腳輪軸承卡死處理方法
發(fā)表時間:2020/7/15 15:42:56
C修前,1A一次風機腳輪與1B漿液循環(huán)泵腳輪運行聲音與溫度波動正常,判斷腳輪軸承完好。檢修期間,拆開腳輪前端蓋,發(fā)現軸承油脂劣化,采取用油槍加注油脂,1A一次風機腳輪前軸承油脂加注量約600克,1B漿液循環(huán)泵腳輪前軸承油脂加注量約400克(油脂型號:#2埃索潤滑脂),添加油脂時盤動腳輪,清除外端蓋多余油脂。
腳輪采用SKF軸承,軸承游隙C3,前軸承均為雙軸承結構,油脂為#2埃索潤滑脂。
由于油脂一次加注量偏大,一方面造成新舊油脂的混合,另方面雙軸承結構腳輪兩個并排軸承間油脂堆積,影響內軸承的散熱。而#2埃索潤滑脂為耐高溫潤滑脂,流動性差,延長了腳輪軸承運行溫度穩(wěn)定過程。卻1A一次風機腳輪采用變頻器控制,采用腳輪為非變頻腳輪,腳輪冷卻主要靠后風扇冷卻,冷卻風量約正比于腳輪轉速的立方。低速運行降低腳輪的冷卻效果,腳輪膛內溫度升高,降低了腳輪前內軸承從內端蓋的散熱速度,可見低速運行也是造成腳輪軸承溫度持續(xù)偏高的重要原因。
1A一次風機腳輪現場處理過程:前軸承處加裝冷卻風機增加軸承冷卻,采用氮氣吹走部分多余油脂并加速軸承冷卻,效果是前軸承溫度下降10度后溫度回升,但最高溫度較以前降低約5度。5日下午,調高腳輪軸承溫度保護定值后,檢修人員在設備現場,在隨時判斷掌握軸承聲音和溫度變化下,提高腳輪轉速和負荷,經過2個小時的跟蹤,軸承溫度最高升至91度后回落,恢復正常。
1B漿液循環(huán)泵腳輪現場處理過程:運行人員停運時腳輪軸承溫度沒有超過前運行溫度曲線高點(82℃)。在檢修跟蹤下設備再次啟動后,溫度接近前溫度
高點后下降至正常范圍。
檢修措施:1、在軸承檢查沒有發(fā)現明顯異常情況下,控制油脂用量(待專業(yè)分析后明確),避免設備靜態(tài)大量混注油脂。采用清理軸承外端蓋和外軸承邊緣舊油脂,設備啟動后加油脂方式。2、提高SKF軸承認識,特別是軸承潤滑知識的理解與提高。
運行措施:梳理變頻控制腳輪特點和運行調整方式,提高設備運行趨勢判斷能力。
腳輪軸承溫度異常分析
104C修后,#1發(fā)腳輪投運初期,部分高壓腳輪,特別是1A一次風機腳輪和1B漿液循環(huán)泵腳輪,出現前軸承溫度異常升高現象,卻腳輪溫度波動周期長,給運行人員設備調整和檢修維護帶來一定挑戰(zhàn),致使因1A一次風機腳輪前軸承溫度偏高,#1機啟動后近24小時內沒有升到滿負荷,而因1B漿液循環(huán)泵腳輪溫度升高,運行人員曾停運該腳輪,但經檢修和運行人員溝通、維護和配合下,設備恢復正常。從檢修角度分析造成腳輪啟動初期溫度高的原因,運行人員如何正確調整與處理,分析與反思如下:
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